当取芯机发生过载停机时,其可能的原因有()。 A、钻孔孔径过小B、转速过大C、接触器过载调节太小D、杆压过大
操作右手操作杆时,动臂铲斗会()。A、向下推,动臂下降B、向上拉,动臂抬起C、向右推,铲斗卸料D、向左拉,铲斗挖掘E、中位(N),动臂和铲斗均不动作
分配阀内动臂滑阀与阀体间隙过大是造成动臂下沉的原因之一。
操纵动臂操纵手柄,向后拉动臂()A、下降B、上升C、浮动D、停止动作
装载作业时,铲斗卸载后,应先收斗后下降动臂,禁止继续提升动臂的主要目的是什么?
动臂手柄处于中间位置,动臂()A、下降B、上升C、浮动D、停止动作
气动控制阀在整个行程范围内均线性不好,原因可能是()。A、反馈臂行程设置过大B、反馈臂行程设置过小C、反馈臂固定弹性元件丢失D、A、B、C、均不对
在活塞连杆组件拆除前后,两次测得的曲轴臂距差值变化过大,可能的原因是()A、机座变形B、飞轮过重C、主轴颈与轴承下瓦有脱空现象D、主轴承间隙过大
流动式起重机“伸缩时,起重臂垂直方向弯曲变形或侧向变形过大”现象,引起的可能原因有()。A、液动阀(阀主体或电磁阀),伸缩臂控制阀,特别是电磁阀故障B、电路故障C、滑块磨损已超出调整垫的调整量D、起重臂某节局部弯曲或变形
下列不属于LG6210动臂手柄处于下降状态结果的是()。A、动臂换向阀处于下降位B、动臂合流阀使左右泵合流C、动臂再生D、动臂保持解除
挖掘机操作过程中动臂下降过快,其可能原因有()。A、油缸活塞密封不良B、安全吸油阀损坏C、动臂保持阀动作不正常D、控制阀滑阀损坏
液压挖掘机动臂的主要形式有()。A、整体单节动臂B、双节可调动臂C、伸缩式动臂D、天鹅颈形动臂E、多节动臂
正时齿轮产生异响,原因是()。A、啮合间隙过大B、过小C、凸轮轴窜动D、都可能
简述装载机铲车提升动臂时,动臂出现先瞬时下降后再上升的原因。
铲斗卸料后,正确的操作步骤是()。A、应先收斗,后下降动臂B、提升动臂,收铲斗C、行驶后收铲斗D、下降动臂后收铲半
三项和时间 是指动臂举升时间、动臂下降时间、铲斗收斗时间的总和。
装载机动臂液压缸操纵杆的功用是前后扳动此杆,可控制动臂浮动,下降和提升(向前有2挡,最前为动臂浮动,中前为动臂下降,向后动臂提升)。
装载作业时,铲斗卸载后,应先收斗后下降动臂,禁止继续提升动臂的原因主要是()A、避免损坏液压油缸B、动作好看C、操作经验
单选题下列不属于LG6210动臂手柄处于下降状态结果的是()。A动臂换向阀处于下降位B动臂合流阀使左右泵合流C动臂再生D动臂保持解除
多选题挖掘机操作过程中动臂下降过快,其可能原因有()。A油缸活塞密封不良B安全吸油阀损坏C动臂保持阀动作不正常D控制阀滑阀损坏
单选题在活塞连杆组件拆除前后,两次测得的曲轴臂距差值变化过大,可能的原因是()A机座变形B飞轮过重C主轴颈与轴承下瓦有脱空现象D主轴承间隙过大