异构脱蜡段降温到204℃,同时系统泄压到()。密切监测系统中CO含量A、13MPaB、12MPaC、11MPaD、10MPa

异构脱蜡段降温到204℃,同时系统泄压到()。密切监测系统中CO含量

  • A、13MPa
  • B、12MPa
  • C、11MPa
  • D、10MPa

相关考题:

异构脱脱蜡/后精制反应系统升压操作,高压系统安全阀可不投用。( )

异构脱蜡分馏系统置换氮气压力等级是()MPa。A、0.7B、1.3C、4.0D、10.0

润滑油加氢装置异构脱蜡减压塔抽空器系统用空冷采用()。A、卧式B、立式C、平板式D、其它

以下关于原料中氮含量对异构脱蜡反应的影响说法不正确的是()。A、进料中氮含量越低,对异构脱蜡反应负面影响越大B、如进料量保持不变,为保证倾点指标,加工N含量高的原料时,需提高异构脱蜡反应温度C、原料中氮对异构脱蜡反应的影响更甚于硫的D、脱蜡反应器中,氮易转化成NH3,NH3与脱蜡催化剂的酸性中心中和,使脱蜡催化剂的异构活性和选择性下降

降低异构脱蜡系统减压塔汽提蒸汽率,分馏塔底部产品中的轻组分含量将()、粘度()。A、降低 提高B、降低 降低C、升高 提高D、升高 降低

异构脱蜡/后精制反应系统催化剂干燥时系统压力为()MPa。A、0.7B、14.4C、14.6D、3.5

关于异构脱蜡反应系统氮气置换,下列说法正确的是()。A、异构脱蜡反应系统置换氮气压力等级是4.0MPaB、氮气置换的标准是系统氧含量低于1.5%C、异构脱蜡反应系统氮气在压缩机进口D、氮气置换时,注意打开每个急冷氢阀几分钟,以清除急冷氢管线中的空气

降低异构脱蜡系统减压塔汽提蒸汽率,会使蒸汽消耗量、塔顶抽空系统负荷(),酸性水产量()。A、下降 提高B、下降 下降C、增加 提高D、增加 降低

系统停车,CO2导出后,将()关闭。A、HV-204B、PV-204C、HV-203D、LV-203

系统封塔,102-J开车过程中CO2气体通过()放空。A、PV-204B、HV-204C、HV-206D、FV-103

异构脱蜡催化剂还原时,系统压力控制在()Mpa。A、10.0B、12.0C、14.4D、14.6

由于冷却器铵盐堵塞造成异构脱蜡反应系统压差增大,应()A、停工清洗B、提高系统压力C、加大循环氢量D、加大注水量

异构脱脱蜡/后精制反应系统升压操作,高压系统安全阀投用

装置停工时异构脱蜡段降温降压后,加热炉不熄炉

加氢裂化塔底产品(减三线)合格后,改进异构脱蜡进料缓冲罐,异构脱蜡控制系统压力为()MPa。A、3.5B、6.0C、12.0D、14.4

异构脱蜡分馏系统置换氮气压力等级是0.7MPa。

异构脱蜡分馏系统氮气置换合格标准是含氧量不大于()%。A、0.5B、1.0C、1.5D、2.0

从异构脱蜡系统开始降温后,开始降低加氢裂化反应器的进口温度,以下说法错误的是()A、从异构脱蜡系统开始降温后大约15分钟B、应按大约每10分钟2℃的速率C、从异构脱蜡系统开始降温后大约60分钟D、应按大约每30分钟2℃的速率

关于异构脱蜡催化剂还原,下列说法正确的是()。A、异构脱蜡催化剂还原时循环氢纯度≮99.9%B、异构脱蜡催化剂还原时,系统压力控制在14.4MpaC、异构脱蜡催化剂还原时,反应器入口温度最高为300℃D、异构脱蜡催化剂还原结束标志是反应器系统压力保持稳定2小时,即压降不超过0.17MPa/h

装置停工时,异构脱蜡段继续进料开始热氢循环带油。

异构脱蜡段以15℃/h的速度降温。当压力降到()后熄炉。炉子尽最大可能通风,以起到空冷的作用,加快冷却速度。A、5.5MPaB、4.5MPaC、3.5MPaD、2.5MPa

反应系统停工降温时应注意()。A、温度降到264℃以下之前B、温度降到204℃以下之前C、确保循环气中CO含量低于50ppmD、确保循环气中CO含量低于10ppm

为确保在后续降温过程中,加氢裂化段能为异构脱蜡段提供合格的产品(硫50ppm,氮2ppm),异构脱蜡段应先()。A、降压B、降量C、降温D、打循环

异构脱蜡反应系统冷高分温度升高,将导致循环氢纯度()A、上升B、下降C、不变D、不一定

异构脱蜡催化剂中毒是()。A、CO2中毒B、氧中毒C、H2S中毒D、硫、氮中毒

异构脱蜡/后精制反应系统氢气气密达到的最高压力等级为()MPa。A、0.7B、1.3C、15.3D、14.4

以下关于原料性质对异构脱蜡反应的影响说法正确的是()。A、当原料较重时,改变异构脱蜡反应温度对产品质量无影响B、当原料较重时,需降低异构脱蜡反应温度C、当原料较重时,需提高异构脱蜡反应温度D、当原料较轻时,需提高异构脱蜡反应温度