电炉熔化后取样、测温必须炉内料熔清,钢水温度达到()以上后方可取样测温。A、1550℃B、1600℃

电炉熔化后取样、测温必须炉内料熔清,钢水温度达到()以上后方可取样测温。

  • A、1550℃
  • B、1600℃

相关考题:

热粘法铺贴卷材下列不符合规定:()。 A、熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不宜低于150℃B、熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不宜低于180℃C、粘贴卷材的热熔型改性沥青胶结料厚度宜为1.0mm~1.5mm

含铁料在炉内熔化和氧进行化学反应后,被还原为铁。此题为判断题(对,错)。

红外测温对以电容器熔丝和熔丝座为中心的热像,温度达到()℃以上时,为严重发热缺陷。50℃$;$55℃$;$65℃$;$75℃

H铸钢公司有职工4000人。2009年1月17日7时15分,H铸钢公司发生中频电炉钢水喷炉灼烫事故,导致4人死亡,1人重伤,直接经济损失190余万元。2009年1月16日23时,H铸钢公司夜班工人根据当日生产安排,开始通电熔化。17日3时40分,第1炉钢水熔化完毕,存放于3号保温炉中,接着熔化第2炉。熔化初期,在电炉底部已有部分钢水的情况下,本应根据工艺要求向炉内不断添加直径不大于250 mm的小块废钢,并用铁棍捣料作业。操作工为了达到降低劳动强度的目的,减少向炉内加料和捣料的次数,在当班车间主任李某的安排下,通过行车将未经切割加工的、不符合熔炼工艺规定要求的大块铸件冒口料(直径750 mm,高度600 mm,质量约2.5t)吊至炉口旁,再由李某和炉前操作工纪某扶着吊人炉内进行熔化。因冒口截面尺寸及质量太大,熔化速度太慢,顶部结壳搭桥。李某安排行车司机从3号保温炉内取出约700kg的钢水,由纪某配合倒人1号电炉内,以期用钢水化开顶部结壳,倒人钢水后,不但未能化开结壳,反而受顶部结壳的急冷很快凝固,使顶部结壳更厚,电炉继续加热,炉内钢水温度已达到1500℃以上,炉内气体不断受热膨胀,电炉内剧烈发生的气体无法排出,7时15分左右,发生钢水喷炉事故,因钢水喷溅灼烫造成4人死亡,1人重伤。[问题1]分别列式计算H铸钢公司2009年千人重伤率和百万工时伤害率(保留小数点后两位)。[问题2]H铸钢公司电炉车间应设置的安全标志并说明其提示的内容。[问题3]分析本次事故暴露出的现场安全管理问题。[问题4]列出H铸钢公司安全生产规章制度中属于综合安全管理的规章制度。

瞬间停电恢复后,必须确认()温度达到设定值,才能启动熔体输送泵。A、管道B、熔体过滤器C、熔体输送泵D、熔体取样器

进入电炉内作业需要注意()。A、炉内温度B、炉内是否有水C、煤气D、挂渣层厚度

测温仪表反映的温度,只是炉内某点的温度。

冶炼过程中含铁料在炉内熔化后是和氧进行化学反应被还原的。

测温取样时,测温枪与取样杆必须插入钢水液面()mm以下。A、500B、300C、600

电弧炉熔钢生产过程中,()期炉衬很容易被损坏。A、熔化前B、熔化后C、氧化D、还原

采用热电偶高温计测温准确,并可自动记录,所测温度为()A、钢坯实际温度B、钢坯表面温度C、加热炉炉内温度D、钢坯心部温度

25000KVA矿热电炉炉料是从()经料管加入加到炉内后,用()把炉料推向所需位置。

使用热电偶直接插入钢水测温,一般其插入深度至少在()以上,插入深度不够,所测温度容易()。

电炉熔化后取样、测温必须炉内料熔清,钢水温度为()方可取样测温。A、1500℃B、1550℃C、1600℃

含铁料在炉内熔化和氧进行化学反应后,被还原为铁。

电渣重熔、真空电弧炉、真空感应炉冶炼也是电炉炼钢。

除电炉外,电渣重熔,真空感应炉等也是电炉炼钢方法的一种。

炉渣熔化后能自由流动的温度叫做()A、熔化温度B、液相线温度C、熔化性温度D、熔滴温度

炼钢炉内温度越高,对钢水脱磷越有利。()

当转炉终点钢水碳低,温度低应该()补吹提温,以避免钢水过氧化。A、加造渣剂B、降低枪位C、向炉内加提温剂D、以上均不对

处理过程中渣线、包壁或包底熔穿造成漏钢,产生原因()。A、钢包包龄后期,钢包准备时检查疏忽B、钢水温度过高C、来自LF炉的钢水在LF炉处理时间过长,温度过高D、RH处理时间过长E、滑动水口滑板砖连用炉数过多

炼钢炉内温度越低,对钢水脱磷越有利。

目前熔化铸铁的主要设备是()。A、三相电炉B、工频感应炉C、冲天炉

FT代表灰的()A、软化温度;B、变形温度;C、熔化温度;D、炉内火焰燃烧温度。

什么是熔化温度?什么是熔渣的熔化性温度?

浇铸温度是()。A、结晶器内的钢水温度B、中间包内的钢水温度C、精炼后的钢水温度D、浇注时大包温度

问答题H铸钢公司有职工4000人。2009年1月17日7时15分,H铸钢公司发生中频电炉钢水喷炉灼烫事故,导致4人死亡,1人重伤,直接经济损失190余万元。2009年1月16日23时,H铸钢公司夜班工人根据当日生产安排,开始通电熔化。17日3时40分,第1炉钢水熔化完毕,存放于3号保温炉中,接着熔化第2炉。熔化初期,在电炉底部已有部分钢水的情况下,本应根据工艺要求向炉内不断添加直径不大于250mm的小块废钢,并用铁棍捣料作业。操作工为了达到降低劳动强度的目的,减少向炉内加料和捣料的次数,在当班车间主任李某的安排下,通过行车将未经切割加工的、不符合熔炼工艺规定要求的大块铸件冒口料(直径750mm,高度600mm,质量约2.5t)吊至炉口旁,再由李某和炉前操作工纪某扶着吊入炉内进行熔化。因冒口截面尺寸及质量太大,熔化速度太慢,顶部结壳搭桥。李某安排行车司机从3号保温炉内取出约700kg的钢水,由纪某配合倒入1号电炉内,以期用钢水化开顶部结壳,倒入钢水后,不但未能化开结壳,反而受顶部结壳的急冷很快凝固,使顶部结壳更厚,电炉继续加热,炉内钢水温度已达到1500℃以上,炉内气体不断受热膨胀,电炉内剧烈发生的气体无法排出,7时15分左右,发生钢水喷炉事故,因钢水喷溅灼烫造成4人死亡,1人重伤。根据以上场景,回答下列问题:1.分别列式计算H铸钢公司2009年千人重伤率和百万工时伤害率(保留小数点后两位)。2.H铸钢公司电炉车间应设置的安全标志并说明其提示的内容。3.分析本次事故暴露出的现场安全管理问题。4.列出H铸钢公司安全生产规章制度中属于综合安全管理的规章制度。