2010年1月7日夜班4:52悬料,高炉停煤,4:55降风压至209Kpa、风量至985m3/min塌料,塌料后料不动,至5:21降风压至77Kpa、降风量至117m3/min,5:30--5:31铁后休风坐料,料线3.86m。复风后高炉逐步加风,赶料线,6:07送煤4t/h,6:43送煤5t/h。至6:54加风压至184Kpa、风量至1042m3/min,7:11高炉小塌料料线从1.9m塌至不明,工长降风压至172Kpa、降风量至1012m3/min。7:11塌料后,炉况一直不好,风压加、减频繁,亏料线,停煤次数多,至白班8:31塌料至料线3.86m料不动,期间共有5次塌料,料线均超过3m,夜班共计补焦9.12t。因8:31塌料后悬料,9:19白班工长梁水寿待赶满料线后休风坐料,堵3#、7#、10#风口恢复炉况,复风后炉况较好,9:52加风压至163Kpa、风量至952m3/min,9:55按3t/h送煤,前期补焦7.5t,退负荷至4.0-3.8。后期补焦3t。复风后10:20开第二炉铁,炉温正常[si]0.54%、[s]0.061%。10:40加风至174Kpa、风量至995m3/min。11:50第三炉开口后炉温下行[si]0.37%、[s]0.106%,13:10第四炉开口后降风压至150Kpa、降风量至837m3/min,虽补焦到达,但[si]0.43%、[s]0.083%。之后中班第一炉[si]0.43%、[s]0.071%,第二炉[si]0.80%、[s]0.087%。分析上述2#高炉外铁事故发生的原因?简述处理及教训。
2010年1月7日夜班4:52悬料,高炉停煤,4:55降风压至209Kpa、风量至985m3/min塌料,塌料后料不动,至5:21降风压至77Kpa、降风量至117m3/min,5:30--5:31铁后休风坐料,料线3.86m。复风后高炉逐步加风,赶料线,6:07送煤4t/h,6:43送煤5t/h。至6:54加风压至184Kpa、风量至1042m3/min,7:11高炉小塌料料线从1.9m塌至不明,工长降风压至172Kpa、降风量至1012m3/min。7:11塌料后,炉况一直不好,风压加、减频繁,亏料线,停煤次数多,至白班8:31塌料至料线3.86m料不动,期间共有5次塌料,料线均超过3m,夜班共计补焦9.12t。因8:31塌料后悬料,9:19白班工长梁水寿待赶满料线后休风坐料,堵3#、7#、10#风口恢复炉况,复风后炉况较好,9:52加风压至163Kpa、风量至952m3/min,9:55按3t/h送煤,前期补焦7.5t,退负荷至4.0-3.8。后期补焦3t。复风后10:20开第二炉铁,炉温正常[si]0.54%、[s]0.061%。10:40加风至174Kpa、风量至995m3/min。11:50第三炉开口后炉温下行[si]0.37%、[s]0.106%,13:10第四炉开口后降风压至150Kpa、降风量至837m3/min,虽补焦到达,但[si]0.43%、[s]0.083%。之后中班第一炉[si]0.43%、[s]0.071%,第二炉[si]0.80%、[s]0.087%。分析上述2#高炉外铁事故发生的原因?简述处理及教训。
相关考题:
下列减风注意事项中错误的是()。A、铁口浅跑大流应减至不跑大流B、发生大崩料、大管道等需要大幅度减风时,应采取指定风量法减风,以防风量过小造成风口灌渣铁C、料速超过规定水平减风应减至最低,把料速控制下来D、风压超标要减至规定范围
炉墙结厚的征兆有哪些()A、炉况难行,经常在结厚部位出现滑尺、塌料、管道和悬料B、风压偏低,风量和透气性指数相应增大,风压易突然升高而造成悬料C、结厚部位炉墙温度、冷却壁温度、水温差下降D、改变装料制度达不到预期效果,下部结厚出现边缘自动加重,上部结厚煤气温度曲线出现拐点
已知某高炉日产铁4400t,焦比为460Kg/t,平均入炉风量3400m3/min。炉内装入正常料31至规定料线位置,矿批41t,堆比重1.7t/m3,焦批9.2t,堆比重0.5t/m3。求降料线(不再加料)2小时后,炉内腾出的容积空间是多少?(不考虑漏风损失,炉料压缩率为10%)。
2008年12月31日22:38分高炉发生管道行程,当班工长及时减风至300kPa制止管道行程,付工长组织炉前出铁,减风后于22:44下半批料,料不动,高炉处于悬料状态,风压逐步上升至327kPa,风量2150m3/min左右。此后22:49减风至308kPa、风量179m3/min,23:08减风至262kPa、风量681m3/min,23:20减风至235kPa、风量892m3/min,23:26减风至159kPa、风量681m3/min,23:31减风至101kPa、风量370m3/min,23:34减风至78kPa、风量341m3/min,渣铁流减少,于23:35放风坐料,风压降至48kPa,高炉塌料,高炉立即复风,复风后检查风口发现11#、12#、13#风口灌渣,其中11#灌死,12#、13#灌渣后因回风有吹开一个洞。上述5#高炉风口灌渣事故存在什么问题?简述处理及教训。
9日由于夜班炉况不好塌料亏料,有扩大料批赶料线,至白班7:40基本赶上料线后缩小矿批,视渣碱偏上有调碱度,为调节气流第7批改焦角24.50(第四环)为23.50。高炉出第一炉铁[Si]=0.35%,9:06分时风量小不稳,减煤减氧,P代Z一车,短暂减风温40℃,之后风量风压较稳,炉况有所好转,于12批变料增用KJ至35Kg/t,逐加大氧量。出第二炉铁[Si]=0.47%,10:40分炉况不好塌料不明,补焦600Kg,之后再补焦一车,11:00减风20KPa(实减15KPa),风压为206KPa,氧量降至1500m3/h,赶料线明后至12:00多炉况又反复多次塌料,再次降压20KPa至风压188KPa并停氧,期间顶温偏高,有管道气流吹出,出第三炉铁前期[Si]=0.42%,后期[Si]下行,渣铁物理热变差,流动性也变坏,炉况向凉。于12:45左右补焦3车,过二批再补焦3车。之后炉况仍不好,于13:47难行塌料至悬料,再次降压40KPa至140KPa,炉况剧凉,14:05塌料至4.7m,加焦20车,风口变差,渣铁难出,14:152#风口结渣后灌渣,14:201#风口倒灌渣,14:253#风口结渣(19:26自行吹开)。炉凉过程于13:51停煤,白班加焦27车(因悬料实加7车焦,中班加20车焦后扒回7车焦共加净焦39.8t),白班第30批缩矿批至13500吨(原为14100吨),退负荷至3.85,白班第33批缩矿批至13200吨,停用焦丁和矿石,白班第35批(实为中班)调停煤负荷至3.0,中班第2批再次缩小矿批至8000吨,负荷退至2.86并配萤石15Kg/t。中班维持慢风作业,快速排放渣铁,并另加焦13车,至中班后期[Si]回升至0.58%,到夜班第一炉[Si]回升至0.92%,物理热好转,炉凉解除,消除炉凉过程近一个半班。上述3#炉凉事故存在什么问题?简述处理及教训。
高炉不减风紧钢丝绳,计划30分钟,当时料速6.5批/h,正常料线为1.2m,每批可提高料线0.7m,焦批为6000kg,煤气流、炉温与顺行情况均属正常,检修前高炉压料到0.45m,并在料罐中存放1批料,如检修按计划时间完成,问: (1)检修完毕时料线到多少? (2)如果卷扬机以最快速度7min/批赶料,几分钟后才能赶上正常料线? (3)赶料时焦负荷与装料制度如何调整?
多选题电解槽冒料的整改措施是()。A加强巡检,料满后及时关闭该槽供风阀B合理调整风压,不能过大C适当改进料箱排气方式D调大风机出口至控制阀