问答题分析事故性质,制定防范措施。 事故经过:2009年6月3日夜班原煤场取料机司机于1:15接班上取料机,因取料机位置取煤不太方便,于是准备把取料机往B203皮带机头部分挪动,因开机速度块,导致取料机开出轨道。 事故原因:操作工违章操作,开机速度过快,是这次事故的主要原因。操作工没有注意取料机离轨道端头近,不宜在多移动,安全意识差。操作工思想上麻痹大意,操作不经心。取料机限位开关与挡杆对位不准,取料机没有及时断电。
问答题
分析事故性质,制定防范措施。 事故经过:2009年6月3日夜班原煤场取料机司机于1:15接班上取料机,因取料机位置取煤不太方便,于是准备把取料机往B203皮带机头部分挪动,因开机速度块,导致取料机开出轨道。 事故原因:操作工违章操作,开机速度过快,是这次事故的主要原因。操作工没有注意取料机离轨道端头近,不宜在多移动,安全意识差。操作工思想上麻痹大意,操作不经心。取料机限位开关与挡杆对位不准,取料机没有及时断电。
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根据事故原因及经过制定防范措施。 事故经过:堆取料机斗轮刮车事故,2009年4月25日17:10,备煤车间4#堆取料机司机取完5#场地进口焦煤后,接到主控室通知,取6#场地煤,当时大臂处于堆取料机东北方向,司机将大臂小皮带停止运行,斗轮仍在继续运转,原地正向回转大臂,当回转至堆取料机东南侧时,发现进口焦煤堆南侧5米左右处正在卸煤的汽车在堆取料机大臂回转范围内,立即停止大臂回转,但大臂由于惯性移动碰到汽车驾驶室右上角,转动的斗轮将汽车驾驶室顶挑起。 事故原因:4#堆取料机司机操作不当,是此次事故的主要原因。现场管理不到位,是此次事故的次要原因。
分析事故性质,制定防范措施。 事故经过:2009年6月3日夜班原煤场取料机司机于1:15接班上取料机,因取料机位置取煤不太方便,于是准备把取料机往B203皮带机头部分挪动,因开机速度块,导致取料机开出轨道。 事故原因:操作工违章操作,开机速度过快,是这次事故的主要原因。操作工没有注意取料机离轨道端头近,不宜在多移动,安全意识差。操作工思想上麻痹大意,操作不经心。取料机限位开关与挡杆对位不准,取料机没有及时断电。
堆取料机取料时,需先检查尾车是否在取料位置,尾车与煤场主输送机是否连接好,各项检查完毕确认正常后,把斗臂对到待取料的煤料位置,待煤场主输送机按取料方向启动后,启动悬臂皮带,然后先启动补油泵,后启动回转泵,最后启动(),开始取料。
问答题分析事故性质,制定防范措施。 事故经过:2009年6月3日夜班原煤场取料机司机于1:15接班上取料机,因取料机位置取煤不太方便,于是准备把取料机往B203皮带机头部分挪动,因开机速度块,导致取料机开出轨道。 事故原因:操作工违章操作,开机速度过快,是这次事故的主要原因。操作工没有注意取料机离轨道端头近,不宜在多移动,安全意识差。操作工思想上麻痹大意,操作不经心。取料机限位开关与挡杆对位不准,取料机没有及时断电。
问答题根据事故原因及经过制定防范措施。 事故经过:堆取料机斗轮刮车事故,2009年4月25日17:10,备煤车间4#堆取料机司机取完5#场地进口焦煤后,接到主控室通知,取6#场地煤,当时大臂处于堆取料机东北方向,司机将大臂小皮带停止运行,斗轮仍在继续运转,原地正向回转大臂,当回转至堆取料机东南侧时,发现进口焦煤堆南侧5米左右处正在卸煤的汽车在堆取料机大臂回转范围内,立即停止大臂回转,但大臂由于惯性移动碰到汽车驾驶室右上角,转动的斗轮将汽车驾驶室顶挑起。 事故原因:4#堆取料机司机操作不当,是此次事故的主要原因。现场管理不到位,是此次事故的次要原因。
填空题堆取料机取料时,需先检查尾车是否在取料位置,尾车与煤场主输送机是否连接好,各项检查完毕确认正常后,把斗臂对到待取料的煤料位置,待煤场主输送机按取料方向启动后,启动悬臂皮带,然后先启动补油泵,后启动回转泵,最后启动(),开始取料。
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